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工業(yè)污水處理廠升級改造工程設(shè)計

2022-03-31 10:04:41 合肥鴻昇自動化科技有限公司 閱讀

隨著城市經(jīng)濟和城市建設(shè)的發(fā)展,污水處理廠排放區(qū)域?qū)λ|(zhì)及其周邊環(huán)境的影響越來越受到重視,對污水處理廠尾水排放標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求。與更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的是,處理水量越來越大,水質(zhì)越來越復(fù)雜。工業(yè)廢水中一般存在一些抑制硝化細菌生長的物質(zhì),如游離氨(FA)、鋅、銅、鉛等重金屬、氰化物等。這些抑制性物質(zhì)嚴(yán)重影響廢水中氨氮的去除。同時,由于其成分復(fù)雜,水質(zhì)水量波動大,采用傳統(tǒng)的活性污泥法很難達到理想的去除效果。對于排放標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格的污水處理廠,需要選擇合適的工藝進行升級改造。

移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)是一種有效的污水處理工藝,結(jié)合了生物膜法和活性污泥法。具有占地少、生物膜耐受性強、運行效果穩(wěn)定、抗沖擊能力強等特點。目前,國內(nèi)已對MBBR工藝進行了多項試驗研究,并成功應(yīng)用于生活污水和工業(yè)廢水的處理,取得了良好的效果。印染廢水、含油廢水、石化廢水等工業(yè)廢水的改造也有成功的案例。以浙江某工業(yè)污水處理廠升級改造為例,分析了MBBR+磁混凝組合工藝升級改造工業(yè)廢水的工藝流程,為工業(yè)廢水升級改造提供了設(shè)計和改造思路。

一.項目概述

浙江某污水處理廠,原處理水量3萬m3/d,生化段采用分點進水的AAO工藝,具有脫氮除磷能力。尾水經(jīng)氯化消毒后排放,剩余污泥脫水后運至電廠烘干焚燒。原出水中的COD和SS應(yīng)符合《城市污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)的二級標(biāo)準(zhǔn),NH3-N、TN和TP應(yīng)符合一級B標(biāo)準(zhǔn)。近年來,隨著城市經(jīng)濟和城市建設(shè)的快速發(fā)展,對水質(zhì)和水量有了更高的要求。因此,對原有污水處理廠進行升級改造迫在眉睫。改造后,污水處理廠的處理能力從3萬m3/d提高到4萬m3/d,出水水質(zhì)全部達到一級A標(biāo)準(zhǔn)。

該污水處理廠服務(wù)區(qū)內(nèi)有大量工業(yè)企業(yè)。企業(yè)采用“企業(yè)預(yù)處理+集中處理,納米管排放”的工業(yè)廢水處理模式,生產(chǎn)廢水經(jīng)各自預(yù)處理后排入污水處理廠進行終端處理。改造前實際處理量約為28000 m3/d,其中70%為工業(yè)廢水。工業(yè)廢水的種類主要包括印染廢水、紡織廢水、化工廢水等。印染紡織廢水量約12000 m3/d,CODCr濃度600 ~ 1200mg/L,SS濃度約600mg/L,色度400倍,化工廢水量約0.8萬m3/d,CODCr濃度約15000mg/L,預(yù)處理后達到100。污水中COD和SS含量高,而NH3-N、TN和TP含量低。

改造后新增部分工業(yè)預(yù)處理廢水,來自污水廠服務(wù)范圍內(nèi)的兩家紡織廠和兩家印染廠。紡織廢水約5700 m3/d,印染廢水約2700 m3/d,新增工業(yè)廢水經(jīng)集中預(yù)處理后排入污水廠,預(yù)處理出水水質(zhì)與污水廠原進水水質(zhì)相當(dāng)。

升級設(shè)計進、出水水質(zhì)見表1。

二、技術(shù)路線和設(shè)計方案

2.1轉(zhuǎn)型困難

升級主要有兩個問題。

(1)提標(biāo)+提量。

隨著10000 m3/d工業(yè)污水的增加,部分指標(biāo)直接從二級提升到一級,提升難度加大。

(2)原工藝抗沖擊能力弱。

以進水工業(yè)廢水為主,水質(zhì)波動較大。進水CODCr濃度為550mg/L,TN濃度為53.7mg/L,當(dāng)進水水質(zhì)沖擊負荷增大時,出水COD和TN濃度上升較快,不能穩(wěn)定達標(biāo),抗沖擊能力差。

(3)沒有擴張的土地。

廠內(nèi)土地飽和,沒有生化池擴建用地,需要充分挖掘現(xiàn)有生化池的處理能力。

2.2確定工藝計劃的原則

根據(jù)目前的工藝處理效果,確定工藝方案時應(yīng)遵循以下原則。

(1)根據(jù)進水水質(zhì)特點,針對目前工程處理能力的不足和出水水質(zhì)要求的提高,結(jié)合工程實際需要,采用抗沖擊負荷能力強、脫氮除磷效果強化的生化處理工藝,提高水質(zhì)達標(biāo)的穩(wěn)定性和可靠性。

(2)結(jié)合廠區(qū)用地特點,采用技術(shù)先進、效果可靠、占地少的方式進行深度處理,確保深度處理后的出水達到排放標(biāo)準(zhǔn)。

(3)全廠污水污泥處理工藝力求技術(shù)成熟先進、穩(wěn)定可靠、操作管理方便、投資省、運行費用低。

2.3工藝計劃確認

污水處理廠升級改造項目對污水處理廠進出水水質(zhì)指標(biāo)和現(xiàn)有進出水水質(zhì)指標(biāo)進行分析和設(shè)計。污水處理廠實際進水水質(zhì)濃度較低,但水質(zhì)波動較大,活性污泥處理工藝抗沖擊能力較弱。由于排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,目前的處理工藝無法穩(wěn)定達標(biāo),而僅通過增加深度處理工藝去除目前的二級出水污染物成本較高。因此,目前二級處理中嵌入MBBR的AAO工藝調(diào)整為AAO-MBBR工藝。在生化池中加入懸浮載體,載體上豐富的生物菌群種類增加了對難降解有機物的處理性能,生物膜污泥齡長,適合硝化菌生長,硝化菌含量高,NH3-N去除效果顯著。廠區(qū)工業(yè)廢水比例高,以紡織印染廢水為主,處理難度大。除NH3-N和TN外,二級處理出水仍難以達到一級A標(biāo)準(zhǔn),出水COD和TP需進一步深度處理??紤]到廠區(qū)用地緊張、水質(zhì)復(fù)雜以及脫氮除磷的綜合考慮,選擇磁混凝作為深度處理工藝。磁混凝適用于進水水質(zhì)復(fù)雜、脫氮除磷要求高、用地緊張的污水處理廠工程。通過在反應(yīng)器中加入磁粉強化混凝效果,可以進一步降低出水的不溶性COD和TP水平。經(jīng)過論證,本招標(biāo)項目的技術(shù)路線確定為“AAO-MBBR+磁混凝+紫外線/次氯酸鈉消毒”。

(1)生化池改造方案

生化段原有厭氧區(qū)和缺氧區(qū)保持不變,好氧區(qū)呈S形。在前兩個走廊中,以11%的填充率添加懸浮載體。為了防止懸浮的載體在好氧池的末端積聚,在每個廊道的末端設(shè)置了攔截篩以截留懸浮的載體。懸浮載體為SPR-II,直徑為(25±0.5)mm,高度為(10±1)mm,比表面積大于620m2/m3,符合水處理用高密度聚乙烯懸浮載體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T461—2014)。好氧MBBR區(qū)采用微動力混合池。通過在生化池底部合理布置曝氣管,設(shè)置進水流道降低橫截面流速,無需螺旋槳即可實現(xiàn)好氧區(qū)懸浮載體的均勻流化。這種池型的優(yōu)點是水力條件好,無水力死角。使用微動力混合池可節(jié)省6個專用葉輪,年電費30萬元,大大降低了投資和運行成本。采用逐罐改造的方法,不影響污水處理廠的正常運行,實現(xiàn)了原罐的改造。

(2)加入磁混凝澄清池,進一步去除污水中不溶性COD和TP。

磁力混凝澄清池尺寸為32.9m×12.3m,占地面積約400m2,分為兩組,總停留時間約40min。二沉池出水提升后進入磁混凝澄清池,依次投加混凝劑PAC、磁粉和助凝劑PAM,PAC投加量為55mg/L,PAM投加量為1.33mg/L,磁粉投加量為2.5 mg/L,生成含有高反應(yīng)比重磁粉的絮凝劑顆粒,然后進入磁分離池,通過磁輥進行泥水分離。被磁輥吸附的磁性污泥通過高剪切機與污泥分離,然后進入磁鼓回收磁粉?;厥盏拇欧刍亓髦列跄乩^續(xù)參與反應(yīng),剩余污泥進入后續(xù)污泥處理系統(tǒng)。

(3)將現(xiàn)行的二氧化氯消毒改為“紫外線消毒+次氯酸鈉消毒”

由于目前廠區(qū)構(gòu)筑物布置緊湊,在增加深度處理工藝后,需要增加深度處理構(gòu)筑物。為保證工藝流程的順利進行,本次設(shè)計將二氧化氯消毒池拆除調(diào)整至次氯酸鈉加藥間,并在消毒池內(nèi)設(shè)置紫外線消毒通道。同時根據(jù)實際出水情況,投加次氯酸鈉進行消毒,次氯酸鈉投加量為25mg/L。

改造后的工藝流程如圖1所示。

三。改造后的運行效果分析

升級項目于2018年8月中旬完成。當(dāng)水量達到設(shè)計值40000 m3/d時,投加的懸浮載體完成成膜。分析2019年1月1日至2019年6月25日(含整個冬季運行階段)176天的進出水水質(zhì)數(shù)據(jù),結(jié)果見表2。

MBBR工藝改造后,原池的處理能力得到加強。NH3-N處理的負荷力為0.029kg NH3/(m3 & # 8226;d)增加到0.036 kgnh 3/(m3 & # 8226;d),增加了24%。MBBR法污泥齡長,有利于硝化菌的富集,懸浮載體上的硝化菌通過水力剪切的作用始終處于高活性狀態(tài)。生化池出水總磷濃度為(0.35±0.083)mg/L/L,已達到一級A標(biāo)準(zhǔn)。磁混凝工藝進一步保證了總磷的達標(biāo)。

根據(jù)過程分析,好氧MBBR地區(qū)出現(xiàn)了明顯的同步硝化反硝化現(xiàn)象。TN去除率為22.44%,TN去除貢獻率達到35.01%。生物膜內(nèi)典型的缺氧/好氧微環(huán)境和功能微生物的富集促進了同步硝化反硝化,使TN在好氧區(qū)仍能進一步去除,并可大大降低投加碳源的成本。因此,對于進水基質(zhì)濃度較低的污水處理廠,甚至可以完全節(jié)省外加碳源,使得MBBR除了在池容上深度挖潛之外,還實現(xiàn)了基質(zhì)利用的深度挖潛,具有廣闊的應(yīng)用前景。通過對許多采用MBBR的污水處理廠的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)好氧填料區(qū)存在明顯的同步硝化反硝化現(xiàn)象。TN去除量為3~8mg/L、基質(zhì)濃度高的污水廠具有較好的同步硝化反硝化效果。

四。改造前后經(jīng)濟指標(biāo)分析

項目總投資9747萬元,其中工程造價7659萬元。如表3所示,改造前每噸水處理成本為0.491元/m3,改造后每噸水處理成本為0.584元/m3,比改造前增加了0.093元/m3。改造后混凝劑用量減少,但磁粉用量增加,因此噸水藥劑總用量基本不變,在0.10 ~ 0.11元/m3之間。改造前平均污泥處理量為20t/d,污泥處理成本為272元/t,改造后污泥處理量為25t/d,處理成本為303元/t,噸水污泥處理成本從0.173。改造前每噸水電費用為0.214元/m3,改造后增加到0.282元/m3。原因是磁混凝工藝的增加增加了噸水電耗。

改造前出水水質(zhì)為二級標(biāo)準(zhǔn),平均能耗為0.279kW & # 8226H/m3,重整出水水質(zhì)符合一級A標(biāo)準(zhǔn),平均能耗為0.322kW & # 8226H/m3,比改造前增加了0.043kW & # 8226小時/立方米.改造后新增4臺二級提升泵,需要攪拌磁混凝罐,因此該部分增加的電耗為0.053kW & # 8226H/m3,生化池能耗變化不大,出水水質(zhì)有所改善。

動詞 (verb的縮寫)MBBR的微生物分析

為了進一步探索懸浮載體的作用,對該污水處理廠投加的懸浮載體和活性污泥進行了高通量測序分析,結(jié)果見圖2。

在圖2中,MBBR-1和MBBR-2是生化池不同區(qū)域的懸浮載體,污泥是生化池中的活性污泥。各部分的主要菌株和相對豐度見表4。

系統(tǒng)中優(yōu)勢硝化菌群為硝化螺菌(Comammox),其在懸浮載體中的相對豐度為3.90%、7.33%,在污泥中的相對豐度為0.75%。測定了懸浮載體生物膜和好氧污泥的MLVSS。根據(jù)表5計算,系統(tǒng)中69.8%的硝化細菌來自懸浮載體,30.2%來自污泥,說明懸浮載體在硝化過程中起著重要作用。

此外,在懸浮載體中還檢測到了反硝化細菌,如鐵桿菌和Hyphomicrobium,懸浮載體和污泥中反硝化細菌的相對豐度分別為4.05%、2.31%和3.65%。在MBBR二區(qū)的懸液載體上發(fā)現(xiàn)了大量的不動桿菌,相對豐度為27.18%。該菌株屬于不動桿菌屬,也具有反硝化作用。反硝化細菌存在于填料上,為好氧區(qū)填料上的同步硝化反硝化提供了微觀證據(jù)。

不及物動詞結(jié)論

采用“MBBR+磁混凝”工藝對工業(yè)廢水原池進行升級改造,充分利用現(xiàn)有空地,投資和運行費用低,改造周期短,運行高效穩(wěn)定。改造后,水量增加到40000 m3/d,出水COD、NH3-N、TP、TN平均值分別為(30.52±5.73)、(0.90±0.92)、(0.09±0.075)、(8.26±2.55)mg/L/L,穩(wěn)定達到一級A標(biāo)準(zhǔn)。改造前后生化池能耗不變,處理負荷增加,耐沖擊性更好。噸水處理成本由0.491元/m3提高到0.584元/m3,適用于工業(yè)廢水提質(zhì)升級。(來源:寧波北侖燕東水務(wù)有限公司、青島思普潤水處理有限公司)


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